本项目主要是在固化车间进行拆除更新改造,改造后危废固化设备处理能力为15万吨/年。原固化系统在设计过程中没有考虑物料多样性和输送方式的匹配,导致目前不能达到原设计生产能力,生产效率低,设备故障率高。
改造后本项目的各项参数:
1、混合主机升级为3方机,一批次可处理2-3吨危废;
2、年处理固废量:150000吨;
3、固废物料形态:固体废渣、粉状粉灰、泥状危废;
4、固废容重(密度):600kg/m3-1500kg/m3,平均1000kg/m3;
5、年生产时间:330d/a
6、工作制:24h/d,三班制;
7、日处理量:150000t/a+330d/a=455t/d;
8、每小时生产量:455t/班+24h/班=18.9t/h=19m/h。
改造后危废固化设备的特点:
1、危废及辅料送至双轴搅拌机后,根据螯合固化稳定化工艺要求,可以控制药剂、水及辅料的加注时间,以达到搅拌、螯合的最佳效果,使其充分混合并逐步硬化。
2、为预防临时停电而造成卡料的情况,突然停电时,搅拌机卸料门液压系统设置有应急手动开关门装置,可以通过搅拌机卸料门液压站手动开启和关闭卸料门,将搅拌机内物料排出,
3、搅拌机密封良好,不会在工作时出现漏料。
4、能方便的露出搅拌装置进行清理和维修。
5、机筒内衬有防磨内衬。